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微压煮锅及自动化控制系统终结炒货行业“蒸汽”时代

发布时间:2015-03-26作者:来源: 阅读次数:


“洽洽香瓜子,百煮口口香”,瓜子变炒为煮的工艺已在行业内被广泛的借鉴应用,但传统的常压煮制技术已渐渐不能满足企业的生产需求,同时常压煮制的弊端也日益暴露,整个炒货行业已进入了煮制“蒸汽”时代。走进炒货行业的瓜子煮制车间,呈现在我们眼前的往往是这样一幅景象:团团的白色雾汽笼罩着整个煮制车间,操作工人仿佛在云雾里穿行,煮锅上的行车也是若隐若现,若是诗人来此,准以为误入人间仙境,只是这样的“仙境”,却暗藏着巨大的安全隐患。


其一,浓浓的雾汽湿度大,影响工人身体健康;

其二,煮制雾汽造成行车腐蚀,行车故障率升高,使用寿命缩短,影响生产的正常运行;

其三,操作区处在浓雾之中,安全生产随时受到威胁;

其四,蒸汽对车间内壁造成腐蚀,加大厂房维修成本。


上述现有问题的症结在于目前生产用大容量煮锅为常压煮锅,煮制时间长,生产能力低,蒸汽吨耗量大。为解决行业内此项难题,洽洽食品股份有限公司于2010年5月成立《微压煮锅及自动化控制系统的研究》课题组,创新设计出非标设备导热油加热压力煮锅,并取得了实用新型专利证书。此煮锅锅盖上分别设有压力电动调节阀、泄压气动球阀、安全阀、手动排气阀、热电阻、压力变送器和压力表;锅体外侧和底部设有加热盘管,锅体上部一侧设有进料气动阀,另一侧设有第一手动导热油闸阀,锅体侧壁上设有磁翻板液位计;锅体底部的加热盘管上设有第二手动导热油闸阀,第二手动导热油闸阀的出口并联着第一和第二气动导热油球阀,第一和第二气动导热油球阀的并联出口处设有第三手动导热油闸阀。该煮锅的正压煮制时间缩短至40~50分钟,生产效率增加一倍;蒸汽耗量降低50%;彻底解决了煮制车间雾汽影响能见度的问题,降低了煮制车间行车等操作的安全隐患,同时解决了蒸汽对车间内壁的腐蚀问题。


目前,洽洽食品股份有限公司已将此项新技术应用于生产操作,生产过程中无蒸汽外溢,车间能见度好,改善了生产环境,提高了车间操作安全;同时也提高了产品品质,提升了工艺水准。现今已有8条生产线在使用,根据估算,每年可节约产值360万元,此项技术将逐渐在集团内各生产车间广泛应用,也必将在整个炒货行业内被推广应用,彻底结束炒货行业“蒸汽”时代,推动行业健康发展!